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針對水電工程地質(zhì)情況施工對國產(chǎn)反井鉆機的改良
來(lái)源:www.yiyundesign.com 作者:admin 日期:2017-06-02 10:23:49 熱度:857 ℃
針對水電工程地質(zhì)情況施工對國產(chǎn)反井鉆機的改良
1、對1.4m鉆頭進(jìn)行改良,使之適應硬巖施工
LM-200型反井鉆機擴孔鉆頭由6把對稱(chēng)擴孔滾刀組成,其中2把在
中心,稱(chēng)為中心刀,另外4把在外側,稱(chēng)為邊刀。呈對稱(chēng)布置。在實(shí)際擴孔鉆進(jìn)過(guò)程中,發(fā)現外面4把擴孔邊刀擴孔負荷較大,容易受磨損,需要經(jīng)常更換,而里面2把的中心刀負荷較小,基本不需要更換。這樣由于負荷不均勻導致外面鉆頭盤(pán)刀更換頻繁,降低了造孔速度,同時(shí)也造成了里面擴孔中心刀閑置,在經(jīng)過(guò)反復驗證并仔細研究了各滾刀的運行軌跡后。將里面的其中1把擴孔盤(pán)刀改裝到了外面,這樣保證了每把擴孔盤(pán)刀均勻受力,在不增加任何投入的情況下,加快了施工進(jìn)度,降低了施工成本。改裝前和改裝后的擴孔鉆頭布置見(jiàn)附圖2。
a:由廠(chǎng)家提供的對稱(chēng)擴孔盤(pán)刀 b: 經(jīng)改良的非對稱(chēng)擴孔盤(pán)刀(按滾刀的工作量布刀)
附圖2:改裝前、后的擴孔鉆頭布置圖
2、改變原來(lái)穩定鉆桿的配置方法,更好的控制鉆進(jìn)精度
在?216m導孔鉆進(jìn)時(shí),原廠(chǎng)家設計連接鉆頭的第一、二根鉆桿為穩定鉆桿,然后接一般鉆桿,穩定根據地質(zhì)情況布置,以此控制鉆進(jìn)偏斜。根據施工經(jīng)驗該方法存在一定的弊端,導孔產(chǎn)生偏斜一般前20~30m發(fā)生,為了更好的控制鉆進(jìn)精度,在?216m導孔鉆進(jìn)時(shí)連接鉆頭的第一~八根鉆桿均為穩定鉆桿,按此布置后,導孔鉆進(jìn)的偏斜均在1%以?xún)取?br />
3、擴孔鉆頭中心管的改進(jìn)
LM-200型反井鉆機擴孔鉆頭中心管主要作用為連接擴孔鉆頭與鉆桿,長(cháng)度約為50cm。由于接頭部位離擴孔鉆頭較近且該部位所承受的扭矩較大,應力容易集中,在初期擴孔施工中經(jīng)常出現與其它鉆桿的連接部位斷裂。為此我局經(jīng)過(guò)研究后,將擴孔中心管長(cháng)度加長(cháng)至1.5m,并將擴孔中心管采用合金穩定條加固,經(jīng)過(guò)加固后的擴孔鉆頭在后期施工中基本不出現斷裂現象。改裝前和改裝后的擴孔中心管布置見(jiàn)附圖3。
a:由廠(chǎng)家提供的擴孔鉆頭中心管 b: 經(jīng)改良的擴孔鉆中心管(加長(cháng)并增加合金穩定條)
附圖3:改裝前、后的擴孔鉆頭鉆頭中心管布置
4、擴孔鉆頭冷卻系統的改進(jìn) LM-200型反井鉆機擴孔鉆頭擴孔施工期間的冷卻主要靠采用在孔口通過(guò)自流形式落至鉆頭上進(jìn)行冷卻。由于導孔較小,而擴孔鉆頭較
大,通過(guò)自流的水僅能冷卻位于中間的擴孔滾刀,而外圍幾把滾刀無(wú)法冷卻,導致外圍滾刀在工作中因過(guò)熱容易損壞。鑒于此情況,我局將冷卻系統進(jìn)行了改造,即在原利用孔口自流水冷卻的同時(shí),從鉆機頂部連接一根2寸冷卻水管通過(guò)鉆桿中心孔,然后在擴孔鉆頭底盤(pán)上各引一4〞管進(jìn)入 附圖4:改良后鉆頭冷卻系統各滾刀。使各滾刀在運轉中均能受到冷卻,這樣不僅使滾刀使用時(shí)間
比原來(lái)增加了一倍,同時(shí)也加快了施工進(jìn)度。改裝后所增加的擴孔冷卻系統見(jiàn)附圖4。
5、擴孔鉆頭破巖滾刀的改進(jìn)
LM-200型反井鉆機擴孔鉆頭破巖滾刀一般為4齒滾刀,齒間距為6cm,采用4齒滾刀在八級以下的巖石基本能滿(mǎn)足破巖要求,我局在水布埡電站的豎井及斜井施工中就是采用由廠(chǎng)家提供的4齒滾刀進(jìn)行破巖,在進(jìn)入小
灣電站和三板溪電站后,巖性為花崗巖,巖石級別十二級。在初期進(jìn)行主排風(fēng)洞的擴孔施工中,發(fā)覺(jué)擴孔速度相當緩慢,而鉆頭磨損較大。最初是認為合金鉆頭難以滿(mǎn)足造孔要求,于是先將合金鉆頭改為金鋼石鉆頭,但效果仍不是太明顯,后仔細分析滾刀破巖原理后,認為是齒間距過(guò)大,難以達到破巖效果,在將4齒滾刀調整為5齒滾刀、齒間距調整為5cm后,造孔速度明顯提高,最后將滾刀調整為6齒滾刀、齒間距調整為4cm后,在花崗巖中造孔速度能滿(mǎn)足要求。改裝前和改裝后的破巖滾刀見(jiàn)附圖5。
a:由廠(chǎng)家提供滾刀(四齒) b: 第一次改良的滾刀(五齒) c: 第一次改良的滾刀(六齒)
(適用于十級以下巖石) (適用于十一~十三巖石) (適用于十四以上巖石)
附圖5:改裝前、后的擴孔鉆頭擴孔鉆頭破巖滾刀
目前我局根據不同的巖石級別設計了三種擴孔鉆頭,擴孔鉆頭的滾刀布置采用改良的布景形式。硬度八至十級的巖石采4齒合金滾刀、齒間距為6cm;十一至十三級的巖石采用5齒金剛石滾刀、齒間距調整為5cm;十四至十六級的巖石采用6齒金剛石滾刀、齒間距調整為4 cm。并委托鉆頭生產(chǎn)廠(chǎng)家按我局設計的鉆頭類(lèi)型進(jìn)行生產(chǎn)。在以后施工中進(jìn)一步總結經(jīng)驗,設計出更加完美的擴孔鉆頭。
1、對1.4m鉆頭進(jìn)行改良,使之適應硬巖施工
LM-200型反井鉆機擴孔鉆頭由6把對稱(chēng)擴孔滾刀組成,其中2把在
中心,稱(chēng)為中心刀,另外4把在外側,稱(chēng)為邊刀。呈對稱(chēng)布置。在實(shí)際擴孔鉆進(jìn)過(guò)程中,發(fā)現外面4把擴孔邊刀擴孔負荷較大,容易受磨損,需要經(jīng)常更換,而里面2把的中心刀負荷較小,基本不需要更換。這樣由于負荷不均勻導致外面鉆頭盤(pán)刀更換頻繁,降低了造孔速度,同時(shí)也造成了里面擴孔中心刀閑置,在經(jīng)過(guò)反復驗證并仔細研究了各滾刀的運行軌跡后。將里面的其中1把擴孔盤(pán)刀改裝到了外面,這樣保證了每把擴孔盤(pán)刀均勻受力,在不增加任何投入的情況下,加快了施工進(jìn)度,降低了施工成本。改裝前和改裝后的擴孔鉆頭布置見(jiàn)附圖2。
a:由廠(chǎng)家提供的對稱(chēng)擴孔盤(pán)刀 b: 經(jīng)改良的非對稱(chēng)擴孔盤(pán)刀(按滾刀的工作量布刀)
附圖2:改裝前、后的擴孔鉆頭布置圖
2、改變原來(lái)穩定鉆桿的配置方法,更好的控制鉆進(jìn)精度
在?216m導孔鉆進(jìn)時(shí),原廠(chǎng)家設計連接鉆頭的第一、二根鉆桿為穩定鉆桿,然后接一般鉆桿,穩定根據地質(zhì)情況布置,以此控制鉆進(jìn)偏斜。根據施工經(jīng)驗該方法存在一定的弊端,導孔產(chǎn)生偏斜一般前20~30m發(fā)生,為了更好的控制鉆進(jìn)精度,在?216m導孔鉆進(jìn)時(shí)連接鉆頭的第一~八根鉆桿均為穩定鉆桿,按此布置后,導孔鉆進(jìn)的偏斜均在1%以?xún)取?br />
3、擴孔鉆頭中心管的改進(jìn)
LM-200型反井鉆機擴孔鉆頭中心管主要作用為連接擴孔鉆頭與鉆桿,長(cháng)度約為50cm。由于接頭部位離擴孔鉆頭較近且該部位所承受的扭矩較大,應力容易集中,在初期擴孔施工中經(jīng)常出現與其它鉆桿的連接部位斷裂。為此我局經(jīng)過(guò)研究后,將擴孔中心管長(cháng)度加長(cháng)至1.5m,并將擴孔中心管采用合金穩定條加固,經(jīng)過(guò)加固后的擴孔鉆頭在后期施工中基本不出現斷裂現象。改裝前和改裝后的擴孔中心管布置見(jiàn)附圖3。
a:由廠(chǎng)家提供的擴孔鉆頭中心管 b: 經(jīng)改良的擴孔鉆中心管(加長(cháng)并增加合金穩定條)
附圖3:改裝前、后的擴孔鉆頭鉆頭中心管布置
4、擴孔鉆頭冷卻系統的改進(jìn) LM-200型反井鉆機擴孔鉆頭擴孔施工期間的冷卻主要靠采用在孔口通過(guò)自流形式落至鉆頭上進(jìn)行冷卻。由于導孔較小,而擴孔鉆頭較
大,通過(guò)自流的水僅能冷卻位于中間的擴孔滾刀,而外圍幾把滾刀無(wú)法冷卻,導致外圍滾刀在工作中因過(guò)熱容易損壞。鑒于此情況,我局將冷卻系統進(jìn)行了改造,即在原利用孔口自流水冷卻的同時(shí),從鉆機頂部連接一根2寸冷卻水管通過(guò)鉆桿中心孔,然后在擴孔鉆頭底盤(pán)上各引一4〞管進(jìn)入 附圖4:改良后鉆頭冷卻系統各滾刀。使各滾刀在運轉中均能受到冷卻,這樣不僅使滾刀使用時(shí)間
比原來(lái)增加了一倍,同時(shí)也加快了施工進(jìn)度。改裝后所增加的擴孔冷卻系統見(jiàn)附圖4。
5、擴孔鉆頭破巖滾刀的改進(jìn)
LM-200型反井鉆機擴孔鉆頭破巖滾刀一般為4齒滾刀,齒間距為6cm,采用4齒滾刀在八級以下的巖石基本能滿(mǎn)足破巖要求,我局在水布埡電站的豎井及斜井施工中就是采用由廠(chǎng)家提供的4齒滾刀進(jìn)行破巖,在進(jìn)入小
灣電站和三板溪電站后,巖性為花崗巖,巖石級別十二級。在初期進(jìn)行主排風(fēng)洞的擴孔施工中,發(fā)覺(jué)擴孔速度相當緩慢,而鉆頭磨損較大。最初是認為合金鉆頭難以滿(mǎn)足造孔要求,于是先將合金鉆頭改為金鋼石鉆頭,但效果仍不是太明顯,后仔細分析滾刀破巖原理后,認為是齒間距過(guò)大,難以達到破巖效果,在將4齒滾刀調整為5齒滾刀、齒間距調整為5cm后,造孔速度明顯提高,最后將滾刀調整為6齒滾刀、齒間距調整為4cm后,在花崗巖中造孔速度能滿(mǎn)足要求。改裝前和改裝后的破巖滾刀見(jiàn)附圖5。
a:由廠(chǎng)家提供滾刀(四齒) b: 第一次改良的滾刀(五齒) c: 第一次改良的滾刀(六齒)
(適用于十級以下巖石) (適用于十一~十三巖石) (適用于十四以上巖石)
附圖5:改裝前、后的擴孔鉆頭擴孔鉆頭破巖滾刀
目前我局根據不同的巖石級別設計了三種擴孔鉆頭,擴孔鉆頭的滾刀布置采用改良的布景形式。硬度八至十級的巖石采4齒合金滾刀、齒間距為6cm;十一至十三級的巖石采用5齒金剛石滾刀、齒間距調整為5cm;十四至十六級的巖石采用6齒金剛石滾刀、齒間距調整為4 cm。并委托鉆頭生產(chǎn)廠(chǎng)家按我局設計的鉆頭類(lèi)型進(jìn)行生產(chǎn)。在以后施工中進(jìn)一步總結經(jīng)驗,設計出更加完美的擴孔鉆頭。
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