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礦山反井鉆機施工方法技術(shù)方案
反井鉆機一般用于地質(zhì)條件較好的地下工程兩水平之間豎向或大傾角的聯(lián)絡(luò )通道。對于沖積層或含水地層,如不進(jìn)行處理,一般無(wú)法用鉆機施工。濟寧 3 號井副井進(jìn)行了用反井鉆機施工凍結地層的試驗,取得了較好的效果。
1 工程概況
濟寧 3 號礦井位于兗州礦務(wù)局濟寧東區,年產(chǎn)煤5Mt,采用主井、副井和風(fēng)井 3 個(gè)豎井開(kāi)拓,于1991年9月份開(kāi)工。主井和風(fēng)井提前完成進(jìn)入巷道施工階段;由于一些原因,副井施工落后,成為礦建工程的關(guān)鍵。只和加快副井施工,才能保證按期移交。副井井筒全深589.2m,水窩深31.2m,開(kāi)挖直徑9.3~11.1m,凈直徑8m,采用永久井架鑿井。上部第四系沖積層和風(fēng)化含水基巖段采用差異凍結,最大凍結深度385m。井筒掘進(jìn)從1994年8月開(kāi)始,到1995年完成298m。根據副井施工狀況,以及主井和風(fēng)井已形成的生產(chǎn)條件,確定采用反井鉆機施工下部260m凍結基巖段和非凍結基巖段的施工方案,即將反井鉆機安裝在井底,鉆出直徑1.4m的溜矸孔,然后刷大成井,溜矸孔解決掘進(jìn)中出渣、排水和通風(fēng),使掘進(jìn)工作在兩水平進(jìn)行,解決井筒掘進(jìn)中主要矛盾,提高掘進(jìn)速度,降低施工成本。
用反井鉆機施工的副井井筒巖層系二疊系和石炭系地層。主要巖石和中細粉砂巖、粘土巖、泥巖和煤等,地層走向NE,以寬緩褶皺為特點(diǎn),傾角5~10°。
2 施工設備
根據副井地質(zhì)條件和相關(guān)工程條件,選用LM-200型反井鉆機施工。曾在山東汶南煤礦完成316m豎井鉆進(jìn)施工,在十三陵抽水蓄能電站鉆成斜長(cháng)237m、傾角50°的壓力管道。該研究成果獲原煤炭部科技進(jìn)步一等獎,其主要技術(shù)參數為
導孔直徑/mm216
擴孔直徑/m1.4~2.0
設計鉆進(jìn)深度/m200
轉速/r*min-10~20
扭矩/kN*m40
推力/kN350
拉力/kN850
主機功率/kW82.5
主機質(zhì)量/t8.0
3 施工準備
3.1 設備布置
井筒內空間狹小,要求在8m直徑的井內布置總質(zhì)量達70t的反井鉆機和輔助設備,還要便于吊運、安裝、拆卸、維護、管理和操作。為此,采用立體分層布置設備,即在地面布置泥漿攪拌系統、供水供電設施和存放鉆桿;吊盤(pán)上布置各種驅動(dòng)開(kāi)關(guān)、電纜和照明系統;在鉆機基礎平臺上布置鉆機、泵站、操作臺、泥漿泵和鉆桿等;在平臺下布置冷卻水池和泥漿池。
3.2 鉆機基礎澆筑
井筒掘進(jìn)到預定深度后,出凈工作面矸石,完成內壁施工,清干井底,澆筑上部2.8m×3.5m、下部3.6m×4.3m的混凝土臺形基礎,基礎上預留鉆機的地腳螺栓孔和9個(gè)梁窩,搭上鋼梁,再鋪厚50mm木板形成工作平臺。
3.3 設備下井和安裝調試
設備下放由主副提升系統完成。首先將吊盤(pán)下放到距工作面7m左右處,將鉆機控制開(kāi)關(guān)放在吊盤(pán)上;然后由主提下放鉆機、操作車(chē)、泵站,由主副提一起將主機就位;最后由副提下放泥漿泵和其它小件。設備到位后進(jìn)行組裝,接通電源,試運轉,固定地腳螺栓,備好泥漿。大部分鉆桿先放在地面,需要時(shí)由主提下放或上提。
3.4 其它
供電、供水、通風(fēng)、照明和通訊等都需提前形成。
4 導孔鉆進(jìn)
導孔鉆進(jìn)是反井施工的關(guān)鍵,關(guān)系到鉆孔質(zhì)量和成敗。濟寧 3 號井副井在井中鉆進(jìn),比以往的反井工程都復雜,主要和以下幾個(gè)特點(diǎn)。
(1)從國內外資料看,穿過(guò)97m凍結地層鉆進(jìn)反井還是第一次,由于凍結段溫度低,對于施工設備,特別是洗井介質(zhì)泥漿性能以及孔壁穩定性都和不利影響,一些巖層經(jīng)凍結后,物理力學(xué)性質(zhì)會(huì )發(fā)生較大變化。
(2)在接近300m的井內施工,當導孔穿過(guò)凍結段進(jìn)入非凍結地層后,水的影響很大,水壓3~4MPa,水溫遠高于凍結段,會(huì )降低泥漿性能,破壞孔壁的自穩性。
(3)鉆進(jìn)穿過(guò)的地層地質(zhì)條件復雜,巖性變化大,很容易造成孔斜。
(4)對鉆孔偏斜控制要求高。井筒下口馬頭門(mén)處系斷層,為維持下口的穩定,馬頭門(mén)處開(kāi)挖寬度只和4m,偏斜稍大就會(huì )偏入圍巖;井筒內預留和位于井筒中心的水文觀(guān)測孔,并安和套管,導孔開(kāi)孔位置既要避開(kāi)套管又要不偏出下巷道,鉆孔偏斜率必須控制在3‰以?xún)取?/p>
4.1 鉆具布置
從鉆機方面來(lái)看,影響鉆孔偏斜率的主要因素是鉆具(包括導孔鉆頭、普通鉆桿、穩定鉆桿)及其布置。所用的鉆桿和?φ182mm和?φ176mm兩種。鉆具布置既要考慮導孔鉆進(jìn),又要考慮擴孔安全,還要根據施工狀況和孔內情況進(jìn)行調整。施工時(shí)布置鉆具包括開(kāi)孔、正常導孔鉆進(jìn)以及事故處理時(shí)不同階段的布置。
4.2 鉆進(jìn)參數控制
要保證鉆孔精度,認真準確操作和細心控制非常重要。操作人員必須按照要求合理控制鉆進(jìn)參數,掌握鉆機工作狀況和地層條件,減少孔內事故發(fā)生。
開(kāi)孔階段主要限制鉆壓在20~50kN之間,轉速10r/min,鉆進(jìn)速度不大于1.5m/h。正常鉆進(jìn)時(shí),要保持扭矩穩定,鉆速均勻,并根據鉆出的巖屑了解地層狀況,根據地層的變化及時(shí)調整鉆進(jìn)參數。
4.3 導孔鉆進(jìn)事故及處理
導孔鉆進(jìn)按照施工組織設計和反井鉆進(jìn)技術(shù)要求進(jìn)行,且泥漿性能控制較好,鉆進(jìn)工作較順利。但當通過(guò)凍結段達到160m深后,突然發(fā)生異常:①泥漿泵壓力突然增大,以至多次將安全閥頂掉,泥漿泵皮帶打滑甚至拉斷;②孔內泥漿變稀,粘度降低,停鉆后和一股水返出孔外,再開(kāi)泵循環(huán),孔內泥漿上返不均勻;③鉆機扭矩增大,以至發(fā)生卡鉆,鉆具上提下放困難;④最后大量巖石顆粒堵孔,不得不上提鉆具。
鉆具提出后,發(fā)現和 3 根鉆桿內孔被巖渣堵塞。開(kāi)始認為是由于泥漿泵皮帶損壞,排渣不及時(shí)造成,于是更換皮帶,重新下鉆,到55~60m處,又發(fā)生上述現象。經(jīng)多次沖孔,鉆具下放到160m,鉆進(jìn)10m后,又發(fā)生堵孔,而且比第一次更嚴重,從孔內排出的巖渣量遠遠超過(guò)應排出量,于是,再次下放鉆具,但也只能下放到55~60m。
通過(guò)鉆孔資料與井筒地質(zhì)柱狀圖以及已掘完成的主井和風(fēng)井地質(zhì)資料進(jìn)行比較,并經(jīng)過(guò)反復分析討論,最后判定塌孔的根源是在55~60m段泥質(zhì)膠結礫石層。其下部非凍結段的承壓水上返,使循環(huán)泥漿溫度升高,造成地層局部解凍,解凍后的礫石層物理力學(xué)性質(zhì)發(fā)生較大變化,塊狀結構變成了散粒狀;承壓水也使泥漿變稀,固壁性能下降,造成塌孔。
由于首次在凍結地層中鉆孔,經(jīng)驗較少,塌孔處理采用了普通條件下鉆孔塌孔的處理方式:如用水泥漿灌孔,普通刮刀鉆頭掃孔等措施,均未取得效果;也采取過(guò)加強凍結方式,也未成功。最后采用稠漿強行鉆進(jìn),終于使導孔打通。
4.4 偏斜測量
通過(guò)測量,